橡膠密封制品的粘膜解決方案是什么?
材料變化:再生橡膠使用含膠率高的再生橡膠。膠粉原本是用自己的邊角料磨的膠粉,大小如芝麻大小。切換為橡膠粉工廠出來的40目的橡膠粉。
在原來使用的便宜的再生橡膠中,配合了10目左右自己研磨的芝麻大小的橡膠粉,沒有粘,F象,F在,將彈性高、橡膠含有率高的再生橡膠和40目橡膠粉混合,用嚴密的粘型包裹空氣。不能生產。
四配方:4公斤NR.4公斤SBR.19公斤再生橡膠。6公斤橡膠粉。
那么,如果膠水粘性很重,該怎么解決呢?
正常的做法是增加硬脂酸和石蠟。但是在配方中達到了2.5份和1.5份。
1、再生橡膠的質量變好了。膠含量變高了。同時增加了粘合輥和粘合型性。
2、從粗膠粉換成細膠粉。漿料的緊密度、凝聚力增加,漿料的韌性變好。排氣性變差。
1、將橡膠粉的使用量從原來的50份增加到100份。
試驗效果:從氣泡率100%改善到30%。
2、涂抹脫模劑,(原工廠無脫模劑,昏厥) )氣泡率又從30%下降到15%。
3、建議對模具進行表面處理、特氟隆或電鍍。(模具居然沒有表面處理。又昏過去了。)
處理結果:
模具上噴一次脫模劑,將氣泡率轉化為模具生產,使溝更深。排氣更差。
方法:
脫模劑噴射一次后,氣泡率為10%-15%,無法有效改善。再次添加80份粗膠粉。
效果:配合脫模劑,徹底改善。
審查:
粘模的幾個要素:1.材料的粘模性。2 .模具表面處理。3 .脫模劑的使用。4 .混合橡膠的松散性。
這次的粘型集中了以上4點,整體上有問題。問題變得特別嚴重了。
建議:
1.模具表面必須進行電鍍、特氟隆等處理。
2.脫模劑必須正常使用。另外,模具也要定期清洗,保存模具表面平滑。
3.膠水的粘性不能太重。請配合硬脂酸和蠟類進行調節。粘性太重的話,模具必須處理得更好。
4.漿料材質的疏松性越好,越有利于排氣。